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感應(yīng)軸承加熱器,齒輪加熱器,電機(jī)鋁殼加熱器,軸承感應(yīng)拆卸器,軸承安裝工具,液壓拉馬,液力偶合器專用拉馬,軸承拉拔器,測(cè)振儀,振動(dòng)計(jì),振動(dòng)分析儀,設(shè)備點(diǎn)檢儀,振動(dòng)故障診斷分析系統(tǒng),軸承故障檢測(cè)儀,電機(jī)故障檢測(cè)儀,現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡儀,動(dòng)平衡機(jī),管道漏水檢測(cè)儀,管線探測(cè)儀,管道防腐層檢測(cè)儀,電纜故障定位儀,激光對(duì)中儀,激光皮帶輪對(duì)中儀,風(fēng)電法蘭激光測(cè)平儀,激光幾何測(cè)量?jī)x,超聲波探傷儀,鋼軌超聲波探傷儀,磁粉探傷機(jī),超聲波測(cè)厚儀,紅外熱成像儀,頻閃儀,頻閃轉(zhuǎn)速表,轉(zhuǎn)速表,超聲波流量計(jì),硬度計(jì),激光測(cè)距儀,油質(zhì)檢測(cè)儀,電動(dòng)彎管機(jī),高線液壓剪刀,液壓扳手,螺栓拉伸器,軸承起拔器,千斤頂,SKF儀器工具等等
產(chǎn)品展示 PRODUCT
- 軸承加熱器
- 液壓拉馬/對(duì)中拉馬/千斤頂/液...
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文章詳情
艾默生振動(dòng)分析儀CSI 2120在外高橋電廠風(fēng)機(jī)和定冷泵振動(dòng)故障診斷中的應(yīng)用
日期:2025-05-10 22:52
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摘要:
摘要: 本文介紹了上海外高橋發(fā)電有限責(zé)任公司利用艾默生過程管理csi2120振動(dòng)分析儀采集主要設(shè)備振動(dòng)數(shù)據(jù),準(zhǔn)確診斷出1# 機(jī)組一次風(fēng)機(jī)和2# 機(jī)組定冷泵的軸承故障。
關(guān)鍵詞:振動(dòng)分析;故障診斷
外高橋電廠自1998年開展?fàn)顟B(tài)檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用以來,利用艾默生csi2120振動(dòng)分析儀定期對(duì)機(jī)組的輔機(jī)進(jìn)行振動(dòng)信號(hào)的采集和設(shè)備狀態(tài)分析, 取得了很好的成效。2007年1月份在對(duì)各設(shè)備作振動(dòng)分析時(shí)發(fā)現(xiàn)1#機(jī)組風(fēng)機(jī)和2# 機(jī)組定冷泵振動(dòng)出現(xiàn)異常,準(zhǔn)確判斷出1#風(fēng)機(jī)滑動(dòng)軸承,2#機(jī)組定冷泵的電機(jī)和泵的滾動(dòng)軸承出現(xiàn)故障,更換軸承后設(shè)備振動(dòng)恢復(fù)正常。

一、風(fēng)機(jī)振動(dòng)診斷分析
1.設(shè)備概況
電機(jī)轉(zhuǎn)速為1485r/min(28.75hz),軸承為滑動(dòng)軸承。采用加速度傳感器分別測(cè)量?jī)蓚€(gè)軸承的軸承座外殼水平、垂直和軸向方向的振動(dòng)量。測(cè)點(diǎn)位置如圖1所示。

圖1 一次風(fēng)機(jī)測(cè)點(diǎn)布置圖
2.診斷分析
圖2為電機(jī)自由端m1h測(cè)點(diǎn)自2002年以來的振動(dòng)總量趨勢(shì)圖,可以看出2007年1月份該測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)幅值相比以前略有上升,但并不明顯。從波形和頻譜圖(圖3)中則發(fā)現(xiàn),該測(cè)點(diǎn)每旋轉(zhuǎn)一周會(huì)出現(xiàn)一次比較明顯的沖擊,是較為明顯的軸承故障特征。春節(jié)期間停機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)該滑動(dòng)軸承有明顯的剝落故障,如圖4所示。

圖2 一次風(fēng)機(jī)電機(jī)m1h測(cè)點(diǎn)振動(dòng)趨勢(shì)圖

圖3 一次風(fēng)機(jī)電機(jī)m1h測(cè)點(diǎn)波形頻譜圖

圖4 出現(xiàn)剝落故障的滑動(dòng)軸承
二、定冷泵振動(dòng)診斷分析
1. 設(shè)備概況
電機(jī)頻率為2950r/min(49.13hz),電機(jī)端軸承型號(hào)為skf6313,定冷泵端軸承型號(hào)為skf6307。采用加速度傳感器分別測(cè)量?jī)蓚€(gè)軸承的軸承座外殼水平、垂直和軸向方向的振動(dòng)量。測(cè)點(diǎn)位置如圖5所示。在進(jìn)行普通的波形頻譜分析的同時(shí),還利用了csi的技術(shù)peakvuetm 對(duì)軸承進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)。

csi 2120采集前置泵的振動(dòng)數(shù)據(jù)

csi 2120采集前置泵的振動(dòng)數(shù)據(jù)

圖5 定冷泵測(cè)點(diǎn)布置圖
2. csi技術(shù)峰值檢測(cè) ( peakvuetm ) 簡(jiǎn)介
要了解peakvuetm的工作原理,首先必須了解什么是應(yīng)力波。應(yīng)力波是一種非常短暫的連續(xù)性脈沖訊號(hào)(百萬分之一秒到千分之一秒的范圍),它發(fā)生于金屬與金屬之間的沖擊或摩擦現(xiàn)象。滾動(dòng)軸承如出現(xiàn)故障,當(dāng)滾珠通過缺陷區(qū)時(shí),由于油膜中斷會(huì)使金屬直接碰撞,從而產(chǎn)生應(yīng)力波。應(yīng)力波屬于低能量信號(hào),隱藏在振動(dòng)頻譜底層的背景能量中,用常規(guī)的振動(dòng)信號(hào)采集和頻譜分析難以發(fā)現(xiàn)。peakvuetm專注于尋找和分離這些高頻、低能量的應(yīng)力波,并且加強(qiáng)信號(hào),使其高于頻譜的背景能量信號(hào),從而能更明顯地診斷損壞根源。
3. 診斷分析
1月底該機(jī)組振動(dòng)加劇。對(duì)其進(jìn)行振動(dòng)檢測(cè),發(fā)現(xiàn)電機(jī)端和定冷泵端振動(dòng)均嚴(yán)重超標(biāo),達(dá)到22mm/s以上,頻譜中出現(xiàn)明顯的高頻成分。懷疑是滾動(dòng)軸承故障所致。但頻譜圖中并未發(fā)現(xiàn)明顯的滾動(dòng)軸承特征故障頻率及其諧波成分。利用peakvuetm技術(shù)對(duì)信號(hào)進(jìn)行處理后再觀察其頻譜圖,發(fā)現(xiàn)滾動(dòng)軸承內(nèi)圈故障頻率及其諧波成分,如圖6和圖7所示。停機(jī)拆檢,證實(shí)電機(jī)軸承與泵的軸承都存在嚴(yán)重的內(nèi)圈故障。更換滾動(dòng)軸承后電機(jī)和軸的振動(dòng)均顯著下降,達(dá)到1mm/s左右。如圖8和圖9所示。

圖6 定冷泵電機(jī)m2h測(cè)點(diǎn)振動(dòng)波形頻譜圖

圖7 定冷泵p2v測(cè)點(diǎn)peakvuetm 波形頻譜圖

圖8 定冷泵電機(jī)振動(dòng)趨勢(shì)圖
圖9 定冷泵振動(dòng)趨勢(shì)圖
三、結(jié)束語
一次風(fēng)機(jī)和定冷泵軸承故障的及時(shí)發(fā)現(xiàn),避免了振動(dòng)增大導(dǎo)致其他零部件損壞及更嚴(yán)重的事故后果的發(fā)生,提高了提高了輔機(jī)設(shè)備的運(yùn)行可靠性。
關(guān)鍵詞:振動(dòng)分析;故障診斷
外高橋電廠自1998年開展?fàn)顟B(tài)檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用以來,利用艾默生csi2120振動(dòng)分析儀定期對(duì)機(jī)組的輔機(jī)進(jìn)行振動(dòng)信號(hào)的采集和設(shè)備狀態(tài)分析, 取得了很好的成效。2007年1月份在對(duì)各設(shè)備作振動(dòng)分析時(shí)發(fā)現(xiàn)1#機(jī)組風(fēng)機(jī)和2# 機(jī)組定冷泵振動(dòng)出現(xiàn)異常,準(zhǔn)確判斷出1#風(fēng)機(jī)滑動(dòng)軸承,2#機(jī)組定冷泵的電機(jī)和泵的滾動(dòng)軸承出現(xiàn)故障,更換軸承后設(shè)備振動(dòng)恢復(fù)正常。

一、風(fēng)機(jī)振動(dòng)診斷分析
1.設(shè)備概況
電機(jī)轉(zhuǎn)速為1485r/min(28.75hz),軸承為滑動(dòng)軸承。采用加速度傳感器分別測(cè)量?jī)蓚€(gè)軸承的軸承座外殼水平、垂直和軸向方向的振動(dòng)量。測(cè)點(diǎn)位置如圖1所示。

圖1 一次風(fēng)機(jī)測(cè)點(diǎn)布置圖
2.診斷分析
圖2為電機(jī)自由端m1h測(cè)點(diǎn)自2002年以來的振動(dòng)總量趨勢(shì)圖,可以看出2007年1月份該測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)幅值相比以前略有上升,但并不明顯。從波形和頻譜圖(圖3)中則發(fā)現(xiàn),該測(cè)點(diǎn)每旋轉(zhuǎn)一周會(huì)出現(xiàn)一次比較明顯的沖擊,是較為明顯的軸承故障特征。春節(jié)期間停機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)該滑動(dòng)軸承有明顯的剝落故障,如圖4所示。

圖2 一次風(fēng)機(jī)電機(jī)m1h測(cè)點(diǎn)振動(dòng)趨勢(shì)圖

圖3 一次風(fēng)機(jī)電機(jī)m1h測(cè)點(diǎn)波形頻譜圖

圖4 出現(xiàn)剝落故障的滑動(dòng)軸承
二、定冷泵振動(dòng)診斷分析
1. 設(shè)備概況
電機(jī)頻率為2950r/min(49.13hz),電機(jī)端軸承型號(hào)為skf6313,定冷泵端軸承型號(hào)為skf6307。采用加速度傳感器分別測(cè)量?jī)蓚€(gè)軸承的軸承座外殼水平、垂直和軸向方向的振動(dòng)量。測(cè)點(diǎn)位置如圖5所示。在進(jìn)行普通的波形頻譜分析的同時(shí),還利用了csi的技術(shù)peakvuetm 對(duì)軸承進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)。

csi 2120采集前置泵的振動(dòng)數(shù)據(jù)

csi 2120采集前置泵的振動(dòng)數(shù)據(jù)

圖5 定冷泵測(cè)點(diǎn)布置圖
2. csi技術(shù)峰值檢測(cè) ( peakvuetm ) 簡(jiǎn)介
要了解peakvuetm的工作原理,首先必須了解什么是應(yīng)力波。應(yīng)力波是一種非常短暫的連續(xù)性脈沖訊號(hào)(百萬分之一秒到千分之一秒的范圍),它發(fā)生于金屬與金屬之間的沖擊或摩擦現(xiàn)象。滾動(dòng)軸承如出現(xiàn)故障,當(dāng)滾珠通過缺陷區(qū)時(shí),由于油膜中斷會(huì)使金屬直接碰撞,從而產(chǎn)生應(yīng)力波。應(yīng)力波屬于低能量信號(hào),隱藏在振動(dòng)頻譜底層的背景能量中,用常規(guī)的振動(dòng)信號(hào)采集和頻譜分析難以發(fā)現(xiàn)。peakvuetm專注于尋找和分離這些高頻、低能量的應(yīng)力波,并且加強(qiáng)信號(hào),使其高于頻譜的背景能量信號(hào),從而能更明顯地診斷損壞根源。
3. 診斷分析
1月底該機(jī)組振動(dòng)加劇。對(duì)其進(jìn)行振動(dòng)檢測(cè),發(fā)現(xiàn)電機(jī)端和定冷泵端振動(dòng)均嚴(yán)重超標(biāo),達(dá)到22mm/s以上,頻譜中出現(xiàn)明顯的高頻成分。懷疑是滾動(dòng)軸承故障所致。但頻譜圖中并未發(fā)現(xiàn)明顯的滾動(dòng)軸承特征故障頻率及其諧波成分。利用peakvuetm技術(shù)對(duì)信號(hào)進(jìn)行處理后再觀察其頻譜圖,發(fā)現(xiàn)滾動(dòng)軸承內(nèi)圈故障頻率及其諧波成分,如圖6和圖7所示。停機(jī)拆檢,證實(shí)電機(jī)軸承與泵的軸承都存在嚴(yán)重的內(nèi)圈故障。更換滾動(dòng)軸承后電機(jī)和軸的振動(dòng)均顯著下降,達(dá)到1mm/s左右。如圖8和圖9所示。

圖6 定冷泵電機(jī)m2h測(cè)點(diǎn)振動(dòng)波形頻譜圖

圖7 定冷泵p2v測(cè)點(diǎn)peakvuetm 波形頻譜圖

圖8 定冷泵電機(jī)振動(dòng)趨勢(shì)圖

圖9 定冷泵振動(dòng)趨勢(shì)圖
三、結(jié)束語
一次風(fēng)機(jī)和定冷泵軸承故障的及時(shí)發(fā)現(xiàn),避免了振動(dòng)增大導(dǎo)致其他零部件損壞及更嚴(yán)重的事故后果的發(fā)生,提高了提高了輔機(jī)設(shè)備的運(yùn)行可靠性。